nastro3d
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| nastro3d [2024/04/09 16:43] – [Prototipo] admin | nastro3d [2025/03/25 14:27] (versione attuale) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 163: | Linea 163: | ||
| Il supporto per il motore va progettato in base alle dimensioni del motore e alla lunghezza della cinghia. Può essere agganciato a uno dei piedi o fissato a uno dei binari del nastro con due coppie vite/dado a martello. | Il supporto per il motore va progettato in base alle dimensioni del motore e alla lunghezza della cinghia. Può essere agganciato a uno dei piedi o fissato a uno dei binari del nastro con due coppie vite/dado a martello. | ||
| - | Le parti utilizzate per realizzare il prototipo sono in {{ ::parti_nastro_trasportatore.zip |questo file}} | + | Le parti utilizzate per realizzare il prototipo sono in {{ ::parti_nastro_freecad.zip |questo file}} |
| ===== Stampante 3D ===== | ===== Stampante 3D ===== | ||
| Linea 229: | Linea 229: | ||
| * il nastro è ottenuto da una striscia di plastica da tappetino, tagliata su misura, e chiuso cucendolo a macchina nel laboratorio di moda | * il nastro è ottenuto da una striscia di plastica da tappetino, tagliata su misura, e chiuso cucendolo a macchina nel laboratorio di moda | ||
| * nella parte centrale del telaio quattro bulloni sostengono un cartoncino che impedisce al nastro di " | * nella parte centrale del telaio quattro bulloni sostengono un cartoncino che impedisce al nastro di " | ||
| - | * il motore è azionato con un driver TB6600, alimentato a 12V, e comandato in un' | + | * il motore è azionato con un driver |
| + | * stampate due guide per orientare correttamente i pezzi | ||
| + | * montato un sensore IR per rilevare il pezzo e eventualmente fermare il nastro (12VDC) | ||
| + | * rifatto il tappo del rullo lato motore con un foro esagonale | ||
| + | * sostituita la puleggia di metallo e la vite con un pezzo stampato con puleggia dentata, tratto cilindrico che attraversa il cuscinetto e parte terminale esagonale che si infila nel tappo | ||
| + | * limato il rullo motore che girava storto | ||
| + | * montato un astabile con 555 per generare un segnale 0-12V 1kHz con pull-down su RST e contatto su 5V | ||
| + | * sostituiti i resistori sugli ingressi del TB6600 (560 Ohm) e alimentazione unica a 12V | ||
| - | TODO | + | Video del prototipo: |
| - | * rifinire il nastro | + | {{vimeo> |
| - | * modellare | + | |
| - | * modellare una guida che orienti un pezzo nella direzione giusta | + | ==== TODO ==== |
| + | * usare un BJT pilotabile | ||
nastro3d.1712680991.txt.gz · Ultima modifica: da admin
