nastro3d
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| nastro3d [2024/04/09 16:32] – [Prototipo] admin | nastro3d [2025/03/25 14:27] (versione attuale) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 163: | Linea 163: | ||
| Il supporto per il motore va progettato in base alle dimensioni del motore e alla lunghezza della cinghia. Può essere agganciato a uno dei piedi o fissato a uno dei binari del nastro con due coppie vite/dado a martello. | Il supporto per il motore va progettato in base alle dimensioni del motore e alla lunghezza della cinghia. Può essere agganciato a uno dei piedi o fissato a uno dei binari del nastro con due coppie vite/dado a martello. | ||
| - | Le parti utilizzate per realizzare il prototipo sono in {{ ::parti_nastro_trasportatore.zip |questo file}} | + | Le parti utilizzate per realizzare il prototipo sono in {{ ::parti_nastro_freecad.zip |questo file}} |
| ===== Stampante 3D ===== | ===== Stampante 3D ===== | ||
| Linea 224: | Linea 224: | ||
| Per il primo prototipo sono state fatte queste scelte: | Per il primo prototipo sono state fatte queste scelte: | ||
| * due binari da 70cm, quattro piedini da 10cm, due traverse da 10cm tagliate con la trancia del laboratorio di meccanica | * due binari da 70cm, quattro piedini da 10cm, due traverse da 10cm tagliate con la trancia del laboratorio di meccanica | ||
| - | * il telaio è assemblato usando il numero minimo di staffe (due per le traverse e due per i piedini) | + | * il telaio è assemblato usando il numero minimo di staffe (due per le traverse e una sola per i piedini) |
| + | * i rulli sono dei tubi di plastica da 20mm per condutture elettriche tagliati a 10cm | ||
| + | * per fissare i rulli ai cuscinetti sono stati disegnati tre tappi uguali, da infilare nel rullo e nel cuscinetto, e uno con un foro passante per fissare con una vite M5 la puleggia dentata azionata dalla cinghia | ||
| + | * il nastro è ottenuto da una striscia di plastica da tappetino, tagliata su misura, e chiuso cucendolo a macchina nel laboratorio di moda | ||
| + | * nella parte centrale del telaio quattro bulloni sostengono un cartoncino che impedisce al nastro di " | ||
| + | * il motore è azionato con un driver [[https:// | ||
| + | * stampate due guide per orientare correttamente i pezzi | ||
| + | * montato un sensore IR per rilevare il pezzo e eventualmente fermare il nastro (12VDC) | ||
| + | * rifatto il tappo del rullo lato motore con un foro esagonale | ||
| + | * sostituita la puleggia di metallo e la vite con un pezzo stampato con puleggia dentata, tratto cilindrico che attraversa il cuscinetto e parte terminale esagonale che si infila nel tappo | ||
| + | * limato il rullo motore che girava storto | ||
| + | * montato un astabile con 555 per generare un segnale 0-12V 1kHz con pull-down su RST e contatto su 5V | ||
| + | * sostituiti i resistori sugli ingressi del TB6600 (560 Ohm) e alimentazione unica a 12V | ||
| + | Video del prototipo: | ||
| + | {{vimeo> | ||
| + | |||
| + | ==== TODO ==== | ||
| + | * usare un BJT pilotabile con 24VDC dei GPIO del robot per disattivare gli impulsi del TB6600? | ||
nastro3d.1712680364.txt.gz · Ultima modifica: da admin
