braccio_robotico
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| braccio_robotico [2022/07/06 09:53] – admin | braccio_robotico [2023/03/07 08:23] (versione attuale) – [Collaudo] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== TUTTI I MOVIMENTI DA RITARARE! ====== | ||
| - | FIXME durante l'open day 2021-2022 si è rotto il motore sul fianco sinistro. E' stato sostituito (è diverso infatti è un MG996) ma rimontando il robot non ho fatto attenzione alla posizione iniziale degli assi. Tutte le coordinate vanno ritarate, magari usando il programma a questo link: https:// | ||
| Linea 217: | Linea 215: | ||
| Per tutti i componenti punta da 0,8mm tranne che per: stripline, morsetto a vite, induttore, regolatore dove serve la punta da 1mm. | Per tutti i componenti punta da 0,8mm tranne che per: stripline, morsetto a vite, induttore, regolatore dove serve la punta da 1mm. | ||
| - | Ho usato la libreria servo e l' | + | La scheda è stata collaudata usando un reostato come carico e 100mA di corrente e la tensione in uscita, regolata con l' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si osserva un ripple di circa 20mV e il tipico andamento della tensione su Vout prodotta dalla commutazione del regolatore. | ||
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| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
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| + | Ho usato la libreria servo e l' | ||
| + | |||
| + | FIXME aggiustare i valori dopo la riparazione | ||
| Range valori per i 5 attuatori: | Range valori per i 5 attuatori: | ||
| Linea 381: | Linea 391: | ||
| * {{ :: | * {{ :: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ :: | ||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
braccio_robotico.1657101194.txt.gz · Ultima modifica: da admin
